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辉宏和大家一起来探讨解决搅拌站粉尘超标的对策

来源:辉宏建工   时间:2018-11-10

辉宏混凝土搅拌站

今天在此辉宏和大家一起来探讨解决搅拌站粉尘超标的对策
首先,我们先来看一下搅拌站的粉尘来源
目前很多搅拌站从开始使用除尘设备效果就不够理想,一些除尘设备刚刚使用不久就发生了堵塞的问题,都存在粉尘超标的问题,严重的进入搅拌站后都下不去脚,筒仓只要是上料就会冒灰,甚至不能够看出筒仓表面的油漆。

这其中的原因有除尘设备的选择不够合理,也有可能是使用者使用不当所造成的,以下是需要注意的几点:
1、称量斗上料,把料仓中的粉料输送到粉料称量斗的时候会产生粉尘。
2、骨料的投料,沙石从骨料仓输送到称量斗的时候,因为输送机与集尘料斗之间有落差,皮带机在抛投骨料的时候就会产生粉尘。
3、混合料在往主机投料的时候会产生粉尘,散装物料罐车在往料仓打料的时候,物料的落差就很容易产生粉尘,而且还会有仓内压力。

对于这种料仓,不仅仅要考虑料仓的除尘,还应该考虑仓内压力释放的问题。

以下是辉宏为客户解答的解决粉尘超标对策:
1、解决主体部分的问题
把所有的引风管都接在斜皮带头罩上面,为引风管吹落的灰尘提供沉降的空间,减少直接进入除尘机内的粉尘量。

然后在除尘机的集尘料斗的下口安装一个自动控制的气动蝶阀,在集料斗加料的时候,系统来控制引风机的运行,含尘的空气在负压作用下被吸入到收尘机内部,空气经过滤芯的过滤后排出,连续生产2车、混凝土以后,停止加料,控制引风机关闭,等引风机静止以后,输出信号来控制反吹,粘在滤芯上的粉灰在反吹的作用下会落入除尘机集尘料斗内部。等连续生产10车商品混凝土以后,系统控制除尘机集料斗内的气动蝶阀和反吹信号同步打开,让除尘机集尘料斗中的粉尘落入骨料集料斗当中。

这种方法可以让拌合机内部产生负压的现象,避免了拌合机内产生负压向下拖粉料秤情况的发生。
2、解决筒仓积尘的问题
可以用PLC做控制器,与搅拌控制系统联网通讯。把各个料位仪的信号以及各个按钮的控制信号直接输入到PLC中。

当上料的时候,粉料仓内部会有一定的正压,可以用压力检测装置检测出来,在粉料仓的顶端内侧安装一个助流气垫引出仓内的气压,把压力检测装置安装在助流气垫引出端,压力检测装置可以采用电接点压力表,每当压力超过下限的时候,触发启动除积尘振打信号,就会自动振打2分钟左右;

如果是达到上限的压力的时候,PLC就会出油报警信号,粉料仓下面的信号箱上的黄色报警器开始闪烁,粉料仓对应的料位报警信号灯常亮,也在搅拌系统的界面上显示料位报警信号,这样工作人员就会知道,从而采取相应的措施。 

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